1工程概况
现有项目工艺废水主要是浸洗工序产生的废水,温水浸洗槽、热水浸槽及冷水浸槽浸洗废水。解冻后的鲜鹿茸经温水热水及冷水浸洗后直接进人风干工序。由于解冻后的鲜鹿茸首先进入温水浸洗槽,因此温水浸洗槽由于水温较高,浸洗时间较长,浸出物较多,废水水质较差;热水浸洗由于水温较高,浸出物也较多,废水中各项污染物指标均为最高。冷水浸洗曹主要是对热浸后的物料进行清洗,废水污染物含量少。结合三种浸洗槽排放的废水情况,污水处理站规模要达到30t/d,进水水质见表1。
2工艺设计
2.1主要建构筑物
(1)化粪池,钢砼,全地下,容积30m3,利旧。
(2)MBR反应槽,1座,全地上,尺寸3.0mX2.0mx2.7m,钢板焊接,水力停留时间12h,有效容积15rno
(3)设备用房,砖混,全地上,1座,尺寸10.7m×3.5m×3.7IT/,与厂区建筑风格一致。
2.2主要设备
(1)提升泵2台,形式潜水泵,一用一备,参数Q=I.25m/tl,H=6m,N=0.37kW。
(2)气浮系统1套,气浮槽体(含池体、池体内部管路,出水装置、搅拌池)、溶气系统、撇渣系统、回流泵、管道混合器。
(3)PAC溶药槽1个,规格500L,个,材质PE。搅拌方式采用机械搅拌,内设1台搅拌器,电机功率0.37kW/台。
(4)PAC加药泵2台,形式加药计量泵,一用一备,50L/h,H=30m,P=0.25kW。
(5)PAM溶药槽1个,规格500L/个,材质PE。搅拌方式采用机械搅拌,内设1台搅拌器,电
机功率0.37kW/台。
(6)MBR膜组件1组,20片/组,膜片材质聚乙烯。间歇运行,启动9min,停歇3min,日运行18h,
(7)自吸泵1台,参数Q=I.83m3/h,N=0.37kW;
(8)风机1台,参数Q=O.75111。/min,3m,Ⅳl-1.5kW
3运行效果分析
3.1运行效果
该污水站自2016年5月份开工建设,建设规模小,且大部分处理设施为钢板焊接,建设周期较短。经第三方检测,出水达标,正式投入运行。定期出水监测表明,采用本组合工艺,适合处理鹿茸加工废水,出水COD、BODs、氨氮及悬浮物ss均达到排放要求,处理效果见表3由表3可以看出,采用气浮,水解酸化/MBR膜反应器/砂滤组合工艺处理后,出水效果较好,各项指标均达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21—1627—2008)的排放要求。
3.3工艺处理效果分析
(1)鹿茸制品废水含有少量细毛,容易堵塞MBR膜反应系统,反洗频率增多。
(2)MBR膜反应池较其他生化处理工艺,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用。
4经济技术分析
4.1工程投资
工程总投资30.5万元,其中土建投资5.8万元,设备部分投资24.7万元。
4。2运行费用
动力费用:污水处理站装机容量6.33kW,实际运行功率3.165kw,电费按辽宁省一般工业电价
为0。83元/1(W·h,每日电费为3.165x0.83×24=63.05元。吨水电费:63.05/30=2.10元/t水。药剂费用:气浮机运行需要投加PAC、PAM药剂,药剂费0.15元/t水。人工费用:水站规模较小,可厂内人员兼职。总运行费用(2.10+0.15)元/t水=2.25元/t水。
5结论
采用气浮机/MBR膜生物反应器组合工艺可以有效处理以鹿茸、人参为原材料的中药饮片加工废水,降低污染物含量,工艺出水能达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627—2008)中对的排放标准,可直接排人市政管网,进入污水处理厂。本工艺占地小,自动化程度高,操作简单,可减少人力投入,运行费用为2.25元It水。
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