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工业复杂污水综合处理技术

  面对日益严峻的水资源短缺问题,积极探索新途径以获取足够的淡水资源,跨流域调水、海水淡化、污水回用和雨水蓄用是目前普遍受到重视的开源措施,它们在一定程度上都能缓解水资源供需矛盾,然而污水回用经常被作为首选方案,很重要的原因在于水源就近可得,水量稳定,不会发生与邻相争,不受气候的影响。因此进行污水回用的研究有着更重要的意义。

  一、污水处理技术研究

  普光天然气净化厂污水处理场于2009年11月28日正式投运,设计处理规模720m3/d,设有两座3000m3污水调节罐(分别存储检修污水和初期雨水)、两座2000m3污水调节罐两座SBR反应池、两座流砂过滤器。采用序批式活性污泥工艺处理污水,调节罐及SBR池排放污泥经污泥池集中收集后定期加药处理外运,主要工艺流程见图1。

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  1.1 复杂污水存储技术

  针对生产装置检修污水排放集中、水量大的特点,开展复杂污水存储技术研究。为解决上游复杂污水排放相对集中、水量大的难题,开展技术研究,使污水存储能力得到进一步增强。

  主要工艺:在原有污水储罐基础上,并联式增加两个污水储罐,新增两台污水循环泵,配套管线连接原有及新建储罐,使各储罐既能独立使用,又能联合使用。储罐采用“涂层+阴极保护”联合防腐,其中:防腐涂层,罐内采用玻璃鳞片长效防腐涂层;罐外防腐采用丙烯酸复合涂层;罐底边缘板采用金属面涂刷矿脂,边缘板和基座间缝隙用特性胶泥填入。阴极保护采用牺牲阳极法,牺牲阳极采用镁合金牺牲阳极。保护电流密度取5mA/m2,每个罐3支阳极一组,共8组,合计24支,见图2。

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  主要特点:

  1)污水存储选择方式更加丰富,可以根据污水>

  2)储罐内底部都增加了空气盘管,实现罐内曝气,提升污水预处理能力;

  3)各储罐之间增加连通管线,实现污水在储罐之间灵活调整转运;

  4)防腐涂层不易脱落,阴极保护投资少,维护费用低。

  1.2 污水预处理技术

  针对检修污水水质复杂(含多种化学药剂以及油类物质等)、指标(硫化物、COD、氨氮、悬浮物等含量)超标、超过现有SBR池工艺处理要求的特点,开展污水预处理技术研究。

  为减轻SBR池处理负担,在SBR池前选用一座涡凹气浮装置,见图3,可根据污水来水水质,对污水进行预处理,减小SBR池处理难度。

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  主要工艺:含油脂和悬浮物的污水进入混凝反应槽,通过加注混凝剂(PAC)后,采取“三级槽箱+两级搅拌”模式,加大混流,增强油脂和悬浮物混凝效果;进入气浮机后,采用“连续鼓泡+精确刮渣”方式,达到污水有效处理、悬浮物快速分离效果,工艺流程见图4。

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  主要特点:

  1)PAC药剂加注精确计量,可根据来水水质情况及时调整;

  2)连续曝气除悬浮物效率高,通过底部回流管实现污水循环曝气,增加停留时间,脱除率达到80%以上;

  3)刮渣排泥实现全自动化,通过链式传送设备将浮渣推入螺旋输送机,到达固液分离;

  4)投运方式灵活,可根据上游污水水质,选择全部过滤、旁滤等方式,组织生产运行。

  1.3 污水回收利用技术

  污水经SBR池处理后,再经流砂过滤器等后续处理工艺,每天外排水量约720m3,外排水量大,未有效利用。针对上述特点,开展污水回收利用技术研究。

  根据目前工艺,污水处理合格后直接外排。结合工厂实际,回用水可用于循环冷却水补水、杂用水(硫磺传送带及场地冲洗、绿化、厕所冲洗)。考虑管沟开挖难度、投资大小等因素,选择回用水作为循环冷却水补水。经过污水处理场后出水总磷、总铁等含量偏高,因此,需经再次处理后,才能减低循环水水质指标。

  主要工艺:

  1)除磷工艺确定:污水除磷主要有生物除磷和化学除磷两大类。生物除磷是利用好氧微生物,在污水中以磷作为营养物质,进行新陈代谢、生长繁殖,消化水中大量的磷并以聚磷酸盐的形式贮藏在菌体内,从而形成高磷污泥,通过污泥系统排出,以达到除磷的目的。但在缺氧条件下菌体会重新将磷释放在水中造成二次污染。

  化学除磷主要是通过化学沉析过程完成的。通过向污水中投加药剂,与污水中溶解性的盐类发生沉析反应和化学絮凝作用,反应生成颗粒状、非溶解性的物质。

  由于生物除磷工艺目前还不能保证稳定达到出水要求,针对净化厂污水水质现状和循环水含磷要求,选择化学除磷方法。除磷工艺流程见图5。主要特点:采用化学除磷方法,适用于处理量大,含磷量高的污水处理

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  根据污水化验结果pH值为6~7,除磷采用投加聚合氯化铝(PAC),其主要反应如下:

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  2)除铁除锰工艺:除铁除锰常见工艺包括锰沸石法、高锰酸钾氧化法、过滤法和曝气直接氧化法。

  对比各类工艺方法,其中锰沸石法和高锰酸钾氧化法工艺较复杂,过滤法需布水装置和集水装置,投资较大,而曝气直接氧化法结构简单、造价低、能耗小且能满足循环水水质

  确定采用曝气氧化法除铁除锰工艺,利用锰砂催化、吸附、过滤的除铁除锰原理,曝气装置将空气中的氧气溶于水中,进而将水中Fe2+和Mn2+氧化成不溶于水的Fe3+和MnO2,再结合天然锰砂的催化、吸附、过滤将水中铁锰离子去除。

  曝气氧化法除铁除锰工艺反应方程式如下:

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  3)回用水杀菌方案确定:污水处理场原监护池出水细菌含量在10万个/mL以上,杀菌效果的好坏直接影响回用水的水质,以及对装置、设备和管道的结垢和腐蚀有很大的影响,需进行杀菌处理满足循环水指标。根据污水处理场流程,分别从污水提升池和监护池取样选择氧化性和非氧化性杀菌剂。

  1.4 泥水分离技术

  现有污水处理场两座储罐(有机污泥)、两座SBR池的污泥(生化污泥),定期排入污泥收集池,再进行加药处理后外运,每年需要大量专项资金用于污泥处置和外运。针对上述实际,开展泥水分离技术研究。

  主要工艺:混有絮凝剂的污泥进入卧式螺旋沉降离心机后,随着离心机的高速运转,污泥分布到外层,在螺杆推动下排出离心机,污泥中的水分布在内层,通过溢流堰流出离心机,实现了固-液分离。目前,通行的方法有离心式、压滤式。泥水分离工艺见图6。

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  主要特点:选用离心式设备,空间小,安装调试简单,适用于各种污泥脱水,可连续运行且不会引起堵塞,耗电低,药剂投加量少。

  按照污泥效益计算:每年减少外运污泥约200t,外运污泥单价1000元/t,离心机耗电费3500元/a,药剂费用4800元/a。每天约节约费用:200×1000-(3500+4800)=191700元。

  二、结论

  1)优化污水存储方案,提升存储空间,解决了净化厂检修污水排放集中、排放量大的难题。

  2)针对净化厂检修污水水质复杂、指标超标等现状,组合PAC药剂加注+连续曝气污水预处理工艺技术,最大程度上降低了SBR池处理负担。

  3)针对达标水排放量大的问题,采用化学除磷工艺和曝气氧化法除铁除锰工艺,使外排水满足循环冷却水补水水质要求,实现了外排水的有效回收利用。

  4)开展泥水分离技术研究,实现了泥水高效分离,极大降低了污泥处置和运输费用。(>

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