一、同安污水厂概况
同安污水厂现状规模为10万m3/d,包括一期、二期和三期工程。其中,一期工程规模为5.0万m3/d,于2003年投产运行;二期扩建时,服务范围内工业废水逐渐增多,将一期工程5万m3/d调整为承担4万m3/d处理任务,二期工程承担6万m3/d处理任务,一期和二期工程总规模达到10万m3/d,二期工程于2009年投产;三期工程是规模为10万m3/d的提标改造工程,也于2018年年初完成并投入运行。污水厂现状处理工艺为:细格栅+曝气沉砂池+多点进水AAO生化池+幅流式二沉池+中间提升泵房+混凝沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒池。现状出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,其中BOD5、NH3-N、TN指标执行地表水Ⅳ类标准。
二、工艺方案
2.1 设计进出水水质
污水厂进水CODCr、BOD5、TP、TN等均较高,近4年95%覆盖率CODCr达到814.4mg/L,平均值达到375.1mg/L;95%覆盖率TP达到19.43mg/L,平均值达到9.6mg/L;95%覆盖率TN达到52.16mg/L,平均值达到33.0mg/L;各项污染物进水浓度高,处理难度大。
近年来,随着环保执法力度的逐渐加大,以及对工业企业违法偷排查处力度加强,污水厂的进水水质基本处于相对稳定状态,因此,污水厂设计进水水质取值如表1所示。
根据环境保护局的批复意见,同安污水厂出水水质要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189180—2002)一级A标准,其中BOD5、NH3-N、TN指标执行地表水Ⅳ类标准,与《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920—2002)中城市杂用水水质标准相比,仅粪大肠菌群指标不满足要求,杂用水要求小于3个/L,出水执行表2标准。
2.2 工程设计水量
根据总用水量预测及污水量测算,同安污水厂近期规模为20万m3/d,远期总规模为25万m3/d。现状规模为10万m3/d,本次扩建规模为10万m3/d。
2.3 工艺流程的确定
同安污水厂的尾水标准与国内大部分厂站相比,已是高标准要求。针对现状同安污水厂进水混入工业废水和尾水要求回用的特点,扩建工程采用强化常规处理工艺,并增设深度处理工艺,使出厂水水质始终满足或优于尾水执行标准的要求。
2.3.1 常规处理工艺
同安污水厂现状处理工艺前端未设置初沉池,因此,面对高浓度进水及重金属突击时,对生化池及后续处理构筑物的处理效果冲击较大,结合同安污水厂现存问题,吸取现状污水厂的经验教训,扩建部分采用的强化常规处理工艺如下。
(1)增设初沉池,通过一级高效沉淀池的初沉,在去除SS的同时,去除约20%的有机污染物,有效降低了后续生物处理的负荷,更有利于生物处理的效果。在面对重金属等污染物质的冲击时,通过SS的沉淀去除,也可以同步降低一部分重金属的浓度,减轻对后续生物处理的不利影响。
(2)重视内碳源的分配,在生物处理工艺上,设计比现状生物处理更长的好氧停留时间,确保氨氮的彻底硝化;另外,选择三点进水AAO,对生化池分多点进水,营造不同的缺氧、好氧环境,充分利用内碳源进行反硝化,可大幅度降低外碳源的用量,降低运行费用。
2.3.2 深度处理工艺
为了进一步去除污水中较易沉积的悬浮物及BOD5、TP,深度处理设置二级高效沉淀池,考虑到污水厂进水TN偏高,同时,为更好地同现状深度处理工艺进行衔接,保持工艺的一致性和管理的便利性,深度处理阶段采用反硝化滤池,确保出水TN达标。为了确保尾水的顺利排放,在现有的中间提升泵房内增设设备,对扩建工程的污水进行中途提升。
2.3.3 污泥处理工艺
现有污泥处理区位于厂区西北侧,原污泥处理区按照规模10.0万m3/d建设,污泥浓缩池和污泥脱水车间空间均不足,没有改造空间,且污泥处理区距离现有居民安置房较近,屡次遭到投诉。因此,本次对厂区污泥处理区进行整体迁建,在厂区东南侧重建全厂污泥处理区,规模满足全厂远期25万m3/d污水产生的剩余污泥处理能力,脱水后污泥外运焚烧处理。
该套污泥系统的工艺流程如图1所示。
同安污水厂现有污泥处理工艺为“重力浓缩+离心脱水”工艺,运行较为正常,能满足现状污水处理厂的运行需求。本次扩建为最大程度地利用现有设备,仍保持该工艺流程不变,在厂区东南侧新建全厂的污泥处理中心、污泥浓缩池、污泥脱水车间、脱水设备。建设完成后,将现有污泥脱水车间内的设备搬迁至新的污泥脱水车间内,处理后的泥饼运输至腾龙树脂焚烧处置。
2.3.4 扩建、改造工程工艺流程
通过分析比选并结合同安污水厂现状处理工艺,确定扩建工程的工艺流程如图2所示。
三、工艺设计
3.1 污水处理系统
3.1.1 新建粗格栅及提升泵房
现有粗格栅及进水泵房按照旱季规模10.0万m3/d建设,泵房内6个泵位已全部安装到位,现有泵房及出水管道均无法满足扩容到25.0万m3/d,因此,本次扩建需新建一座粗格栅及进水泵房,土建规模按照15.0万m3/d,设备安装规模按照10.0万m3/d。格栅间包括格栅除污机及检修闸门,共设置格栅机3套,渠道宽度为1.30m,栅条间隙为20mm,安装倾角为70°。泵房内设潜污泵4台,3用1备,单泵参数:Q=1806m3/h,H=13m,P=110kW。泵房内配套起吊设备和闸门等。
3.1.2 新建细格栅及曝气沉砂池
新建细格栅及曝气沉砂池一座,土建规模为15.0万m3/d。
细格栅间共分为3个廊道,近期安装,其中2个廊道里的循环齿耙清污机,渠道宽度为2.30m,栅条间隙为5mm,安装倾角为60°,在格栅后设置1台无轴螺旋输送机及压榨机,将栅渣输送至渣斗和渣车,脱水后的栅渣含水率应小于60%。格栅前后各设置1台手电两用渠道插板闸门,尺寸为1.4m×1.70m,作为格栅检修时切断水流使用。
建设曝气沉砂池一座,内分为两个廊道,尺寸为28.9m×12.90m,有效水深为3.20m,峰值流量停留时间为5.45min。
曝气沉砂池内设置移动桥式吸砂机,跨度为12.2m,配置2台除砂泵,单泵流量为42m3/h,H=7.0m,将砂斗内沉积砂粒提升后,输送至砂水分离器,经过砂水分离后,外运处置,空气干管设置在沉砂池中部,采用罗茨风机供气。经收集后的浮渣由撇渣管收集外排。
3.1.3 新建一级高效沉淀池(初沉池)
新建一级高效沉淀池一座,作为全厂的初沉池,可降低后续生化处理构筑物的负荷,减小生化处理构筑物容积,减少投资。土建规模按照远期规划规模25.0万m3/d建设,共分为5格,其中两格接现状生化池,两格接本次新建的AAO生化池,预留一格为远期再扩建的生化池使用。本次新建高效沉淀池土建尺寸为98.50m×26.05m×5.90m,混合区停留时间为4.56min;絮凝区停留时间为9.42min,沉淀区最大表面负荷为18.36m3/(m2•h),平均表面负荷为14.12m3/(m2•h)。
3.1.4 新建多点进水AAO生化池
本次新建的生化池采用多点进水AAO生化池,土建规模为10.0万m3/d,共设置2座,每座分为2格,每格规模为2.5万m3/d。
单格设计流量为0.29m3/s,系统平均MLSS取3.5g/L,污泥龄取24d,设计温度为15~30℃,污泥负荷为0.085kgBOD5/(kgMLSS•d),容积负荷为0.298kgBOD5/(m3•d),水力停留时间为19.28h。其中,厌氧区停留时间为2.21h,缺氧区停留时间为6.17h,好氧区停留时间为10.9h。设计平均需氧量为2109.24kg/h;污泥回流比为50%~100%;混合液回流比为100%~200%。
每座多点进水AAO生化池尺寸为124.8m×52.3m×9.20m,进水70%分配在水池前端,20%分配在缺氧区中部,10%分配在好氧区。
3.1.5 新建平流沉淀二沉池
为更好地与生化池组合,节省占地,二沉池采用矩形平流式二沉池,与生化池对应,土建规模为10.0万m3/d,共2座,单座对应规模为5.0万m3/d。
二沉池平均时表面负荷为0.78m3/(m2•h),最大时表面负荷为1.01m3/(m2•h),固体负荷为51.49kg/(m2•d),最大时沉淀时间为3.03h,平均时停留时间为4h,单座平面尺寸为68.15m×52.30m,有效水深为3m。二沉池采用中心传动刮吸泥机进行排泥。
3.1.6 现状中间提升泵房改造
现状中间提升泵房土建已按25万m3/d规模一次建成,采用半地下式结构,尺寸为29.5m×10.0m×8.6m。本次扩建按10万m3/d规模新增水泵及相应电气设备,增设3台大泵,2用1备,单台参数Q=2700m3/h,H=8.0m,N=90kW。
3.1.7 新建高效沉淀池
新建高效沉淀池1座,分3格,每格规模为5万m3/d,总平面尺寸为44.6m×27.2m×7.7m,近期安装其中两个格内的设备,一格为远期预留。
单格池子处理流量为2083m3/h,混合池停留时间为1.28min,絮凝反应池停留时间为3.95min,;沉淀池斜管面积为162m2,斜管区平均表面负荷为12.87m3/(m2•h),最大表面负荷为16.73m3/(m2•h)。
3.1.8 新建反硝化深床滤池
建设反硝化深床滤池1座,分为12格,土建总规模为15万m3/d,设备安装规模为10.0万m3/d,余4格远期安装设备。
滤池总过滤面积为1317.6m2,有效滤料总体积为2411.2m3,硝态氮容积负荷为0.4kgNO-3-N/(m3•d)。滤料厚1830mm(不含承托层),滤料规格为1.7~3.35mm石英砂。单池滤料体积为200.9m3,平均时正常滤速为4.74m/h,平均时强制滤速为5.17m/h,最大时正常滤速为6.16m/h,最大时强制滤速为6.72m/h。水反冲洗强度为15m3/(m2•h),气反冲洗强度为90m3/(m2•h),水头损失≤2.44m。采用恒液位控制模式,反冲洗周期为为24~48h,反冲洗水量≤3%。
3.1.9 新建接触消毒池
尾水采用电解法现场制备次氯酸钠投加,接触消毒池保证消毒剂和尾水的混合以及接触时间≥30min。扩建工程新建接触消毒池1座,平面尺寸为30.6m×30.4m,有效容积为4200m3,满足远期15.0万m3/d规模消毒需要。由于用地紧张,接触消毒池与综合处理车间采用叠放方式建设,地下室建设为接触消毒池,上部建设加药间、管理用房等设施,如图3所示。
3.1.10 新建外加碳源车间
新建的外加碳源车间叠放在新建接触消毒池的上方。本次扩建工程滤池设计具备去除10mg/LNO-3-N的能力,按平均去除5mg/LNO-3-N计算运行费用,采用无水乙酸钠固体粉末作为碳源,有效成分含量为98%,粉末乙酸钠固体采用槽罐车散装,通过连接料仓进料口快速接头输送到仓内储存。系统按照远期规模设计,投加系统按照近期规模安装,系统包括:储存系统、除尘系统、干粉定量投加系统、自动干粉溶液制备系统、乙酸钠溶液定量投加系统、PLC控制系统。
3.1.11 新建投药系统
在初沉池和深度处理高效沉淀池内拟投加PAFC作为絮凝和除磷药剂,助凝药剂采用PAM。
初沉池中投加化学药剂,主要作用是絮凝,强化初沉池SS的去除效果,因此PAFC药剂(10%溶液)投加量按照50mg/L设计,PAM投加量按照0.5mg/L设计。深度处理高效沉淀池内,PAFC(10%溶液)投加量按照100mg/L设计,PAM投加量按照1.0mg/L设计。PAFC投加点位于高效沉淀池混合区,PAM投加点位于高效沉淀池絮凝区。
3.2 污泥处理系统
重建全厂污泥处理区,规模满足全厂远期25万m3/d污水产生的剩余污泥处理能力,设备按照近期进行安装。按远期25万m3/d污水规模计算:剩余污泥干重为37.5t/d,含水率为99.2%;化学污泥干重为4.41t/d,含水率为99.2%。
3.2.1 新建浓缩池
新建浓缩池设计规模为25万m3/d,采用圆形钢筋砼浓缩池Φ=18m、H=5.0m,4座,顶部轻质材料加盖。
工程需浓缩污泥总干重为41.91t/d,需浓缩污泥体积约5238.75m3/d,污泥停留时间为23.3h,浓缩前进泥含水率取99.2%,浓缩后污泥量为1397m3/d,含水率为97.0%。
3.2.2 新建储泥池
储泥池接纳浓缩池浓缩后的污泥和初沉池排放而来的污泥,污泥含水率为97%,储泥池内设置搅拌机,保证污泥浓度均匀,保障离心脱水机的正常运转,为脱水机运行供应充足的均质污泥。
储泥池储存时间按照2.0h确定,所需总容积为163.4m3。储泥池分为2格,平面尺寸为9.0m×3.0m,有效深度为3.0m,每格池内设置3台污泥搅拌机,保证污泥均质。
3.2.3 新建污泥脱水车间
新建的污泥脱水车间土建按照远期总规模25.0万m3/d建设,采用离心脱水机脱水,机房主要由投药系统、反冲洗水系统以及浓缩脱水系统构成。其中,反冲洗水来自厂区回用中水,由加压泵送至。
四、运行效果分析
同安污水厂现状运行工艺为:细格栅+曝气沉砂池+AAO池+平流沉淀池+中间提升泵房+二级高效沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒池。2018年以来,污水厂进水水质波动剧烈,进水浓度居高不下,较前几年,进水浓度显著偏高,在此恶劣条件下,污水厂绝大部分时间运行较为稳定;出水BOD5一直维持在9.3mg/L以下,CODCr一直维持在38mg/L以下,SS一直维持在9mg/L以下,TP一直维持在0.1mg/L以下,色度一直维持在4以下,TN和NH3-N仅在工业企业偷排的情况下存在排放超标的情况,正常情况下TN维持在9mg/L以下,NH3-N维持在1.3mg/L以下,达到厦门制定的类地表水Ⅳ类标准。
本次扩建工程的主体流程与现状工艺基本一致,但针对这两年运行中存在水质冲击大、投药量大等问题做了技术改进:增加了一级高效沉淀池(初沉池)和AAO池多点进水措施。因此,本次扩建工程完成后,出水稳定性应优于现状。
五、技术经济指标
同安污水厂扩建及现状改造工程,工程建设项目总投资为59335.81万元,其中工程静态投资为58062.14万元;建设期贷款利息为980.0万元,铺地流动资金为293.67万元。污水厂单位水量总成本为2.05元/m3(融资前)、2.21元/m3(融资后);污水厂单位水量经营成本为1.29元/m3(融资前)、1.29元/m3(融资后)。
六、结论
同安污水厂扩建及现状改造工程建成后,污水厂总规模达到20万m3/d,采用了细格栅+曝气沉砂池+一级高效沉淀池+多点进水AAO池+平流沉淀池+中间提升泵房+高效沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒池主体处理工艺,实现了对高浓度污水的有效处理,出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,其中BOD5、NH3-N、TN指标执行地表水Ⅳ类标准。工程建成投产后取得了较显著的经济效益、社会效益和环境效益。(>
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