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污水处理厂改良A2/O工艺技术

  随着人口数量的不断增长,人们对水资源的需求量不断增加,人们生活产生的污水量也不断增加。在实际范围内,已经有很多地区的可用水资源面临枯竭,当前开拓可用水源的主要方法是完成污水的处理再生和利用。在污水处理厂改良A2/O工艺中,应用合理的处理技术使得污水达到可用水的相关标准,切实解决了当前人类用水难的问题。

  一、工程概况

  某国际机场污水处理厂的设计处理规模为1.2万m3/d,其处理量大约在6000m3/d,所用工艺为改良型A2/O工艺。主要处理机场片区的航空器上的污水及生活污水。

  二、改良A2/O工艺流程及特点

  2.1 改良A2/O工艺流程

  针对A2/O工艺中存在的不足进行改良,增加缺氧厌氧调节池,也就是回流污泥的预缺氧池,让回流污泥先流入该反应池后进入厌氧区。此方法能有效降低回流污泥带给厌氧区的影响,同是还能控制混合回流的稀释性,使脱氮效率得到增强,其改良A2/O如图1所示。

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  2.2 改良A2/O工艺除磷脱氮原理及其特点

  从沉淀池中流出的回流污泥以及10%的污水流入缺氧厌氧调节池,在池内,污泥中所包含的硝化菌会通过污水中的硝态氮形成一种硝化反应,把硝态氮转化成氮气,这样能更好地完成前置脱氮,从而降低硝态氮对厌氧池造成的不良影响。不仅如此,在回流污泥中所包含的溶解氧能通过缺氧厌氧调节池对其进行去除,让厌氧池的生物除磷效果及稳定性得到保证。所以,改良型A2/O工艺能把低负荷要求的生物脱氮及高负荷要求的生物除磷有效地结合起来。

  三、主要构筑物设计参数

  3.1 进水泵房及粗栅格

  自带封闭罩格栅2台,栅条间为20mm的间隙,栅格宽度为1.4m,片面尺寸为7m×10m,有效水深控制在6m,通过无轴螺旋输送机完成输送。进水泵房设置潜水泵3台,2台使用1台备用,其具体参数为N=100kW,H=19m,Q=385L/s。

  3.2 中细格栅及曝气沉沙池

  沉沙池的前边和后边需分别设置格栅1道,沉沙池后边设置1道细格栅,前边设置1道中格栅。细格栅和中格栅都将采用1备2用的方式进行设置,中格栅栅条间设置60mm的间隙,宽度设置为1.8m,细格栅栅条间设置30mm的间隙,宽度设置为2m,曝气沉沙池将运用地上式钢筋混凝土池,其尺寸为H4.2×B8.4×L29.45(m),鼓风机采用2台罗茨风机,1座备用1台使用,2套粗暴气系统,1台沙水分离池。

  3.3 水解酸化池

  水解池设置1座,分为8格,其布水是通过自动脉冲完成,池中需设置排泥管2套。1套排泥管设置在水解池的底部,将支管延伸到泥斗之中,同时还可以当做放空管使用,另一套设置在池子约中间位置完成穿孔排泥。利用污泥螺杆泵将排泥泵送到污泥均质池内。水解池尺寸为H8.3×W15×L23(m),水力的停留时间大约为4h。

  3.4 改良型A2/O生物池

  设置2座生物池,共4组,每组能达到1.198m3出流量,单个生物池的尺寸为7m×45m×116.5m,控制在6m的有效水深,总容积为122338m3,前置缺氧段为1.02HRT/h,有效容积为4884m3,厌氧段为1.52HRT/h,有效容积为52536m3,缺氧段为9.61HRT/h,有效容积为46042m3,好氧段为10.99HRT/h,有效容积为52536m3,后缺氧段为1.82HRT/h,有效容积为8721m3,后好氧段为0.61HRT/h,有效容积为2904m3,总停留时长设计为25.53/h,水温控制在12℃,总泥龄为22SRT/d,BODS污泥负荷为F/M=0.03kg/(kg·d),产泥率为Ex=1.3kgSS/kgBOD,悬浮固体的浓度为(MLSS)3.5g/L,标总下的最大氧量需求为14000kg/d,平均剩余污泥产量为2063kgO2/h。在后缺氧池、厌氧池中都将运用进口的潜水推进器,数量为36台,D=2000mm,N=3.1kW,前置缺氧池中运用6台进口潜水推进器,D=1800mm,N=3.1kW。

  采用7台潜水轴流泵,1台备用6台使用:N=15kW,H=1.3m,Q=2083m3/h,以此进行内回流。曝气通过4台单级高速离心鼓风机,1台备用3台使用,设置10815个微孔曝气头,单个的充氧能力为每小时2m3。

  3.5 二沉池

  设置4座二沉池,运用周边出水、中心进水的辐流式沉淀池。每个沉池的尺寸为H=5m,D=36m,池边为4.5m的水深,该池最大流量为1.5m3/s,其表面负荷控制在1.33m3/(m2?h)。二沉池中的污泥排出需设置4台单管吸泥机完成,其表面设置不锈钢溢流堰4套,让污水能够流入环形渠道,渠道底部需设置间距、大小不等的孔口,让水流能沿整个沉淀池池周均匀布水。

  3.6 高效沉淀池

  其深度处理单元主要是把沉淀、反应、混合等结合在一起的高效沉淀池,该池的最大流量设计为1.5m3/s。高效沉淀池设置1组,包含2池,其中斜管沉淀池、絮凝区、快速混合区。斜管沉淀池的尺寸为H7.2×B14.5×L14.5(m),斜管的直径尺寸为80mm,L=1m,絮凝区设置2台变频絮凝搅拌机,N=3kW,停留时间为8.7min,快速混合区设置2台变频混凝机械搅拌机,N=7.5kW,停留时间为66s。

  3.7 污泥脱水机房及加氯加药间

  在污泥脱水机房设置5台带式污泥浓缩脱水一体机,B=2.5m,每台脱水机都将配置1台N=11kW,H=20m,Q=70m3/h的污泥投配泵,机房尺寸设置为H8.5×W22×L36.15(m),最大流量设置为1.5m3/s。采用浓缩脱水一体机后能达到80%的含水率,污泥体积为130m3/d,污泥全部通过外运填埋的方式进行处理。对加药间及部分再生水处理加氯间采取合建处理。加药间主要是为污水化学除磷提供絮凝剂,其投加点分别是深度处理车间、高效沉淀池中的机械混合池。所用的除磷药剂为液态聚合铝,所投加的药剂量为40mg/L,药剂的质量浓度为11%,对其进行稀释后进行投加,每天需进行药剂配制二次,同时还能为高效沉淀池提供凝剂,其投加点主要是在絮凝区,药剂主要采用固体聚丙烯酞胺,所投加的药剂量为1mg/L,药剂的浓度为10%,投加方式为原液投加。补氯的投加量为2mg/L,后加氯的投加量为10mg/L。

  四、运行效果分析

  4.1 改良型A2/O工艺的强化脱氮除磷效果分析

  多模式运行方式及两点进水通过改良型A2/O工艺,其除磷脱氮效果非常明显,通过在生物池后端设置缺氧池的方式,能形成前置缺氧池、厌氧池、缺氧池以用后缺氧池的多单元强化脱氮系统,在缺氧池中投加20mg/L的乙酸,能为反硝化提供碳源,其出水NT能达到8.4mg/L的浓度,两点进水的方式能有效控制污泥回流硝酸盐造成的厌氧池影响,让生物池的除磷效果大大增强,其生物池末端的总磷能有效地控制在0.9mg/L,将液态聚合铝投加到深度处理单元中能物化除磷,其出水TP能控制在0.31mg/L,与传统的A2/O工艺对比,其去除效率更高。

  4.2 前置缺氧池强化脱氮效果分析

  通过改良型A2/O工艺在生物池前端设置相应的前置缺氧池,能控制污泥回流中产生的高浓度硝酸盐,其回流量是总进水量的75%,通过图2可以看出,外回流的硝态氮平均质量浓度为9.89mg/L,通过前置缺氧池以后,其末端硝氮平均质量浓度控制在10.3mg/L,氮的平均去除率能达到82.3%。

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  五、结束语

  通过上述分析得知,改良型A2/O工艺对污水处理有着显著效果,其能根据进出水的水质情况对其运行模式进行灵活的调节,且其控制性较强,操作灵活,值得推广应用。(>

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