抗生素是一类能够抵抗微生物活性的天然、半合成或人工合成的化合物,具有干扰细胞发育的功能,被广泛用于人和动物感染性疾病的治疗与预防。抗生素生产过程中会产生大量的废水,主要>
臭氧催化氧化技术是在传统臭氧氧化基础上发展而来的一种新型的高级氧化技术,可将废水中难降解有机物转变为易生物降解的小分子物质,从而有效改善废水的可生化性。臭氧催化氧化预处理后的废水仍含有一定浓度的可生化降解有机物,须进行进一步生化处理。曝气生物滤池(BAF)作为一种广泛应用的污水深度处理技术,与传统活性污泥法相比具有自动化程度高、占地面积小、产泥量低、出水水质好等优点,常被用于废水的深度处理。将臭氧催化氧化技术与BAF组合用于处理抗生素制药废水,不仅能发挥物化和生化处理工艺各自的优势,还能提高废水的处理效率,降低废水的处理成本。
本研究采用臭氧催化氧化-BAF组合工艺深度处理抗生素制药尾水,考察了臭氧预处理单元和BAF生化处理单元对废水污染物的去除效果,分析了影响组合工艺运行的主要因素,优化了组合工艺的运行条件,以期为抗生素废水的处理提供技术参考。
1、材料与方法
1.1 材料与试剂
NH+4实验用水取某制药园区污水处理厂生化处理单元出水,水质如下:COD为203~262mg·L−1,BOD为23~43mg·L−1,TOC为79~101mg·L−1,NH4+-N为9~14mg·L−1,pH为6.5~7.5,DO为5~6mg·L−1,B/C为0.04~0.15。天然沸石取自某沸石矿,纯度大于93%,粒度200目,其主要组分如下:O52.8%,Si31.9%,Al7.5%,K4.3%,Ca1.8%,Fe0.9%,Mg0.7%。
1.2 实验装置与方法
实验构建的臭氧催化氧化-BAF组合工艺流程图如图1所示。组合工艺分为臭氧预处理单元和BAF生化处理单元2部分。臭氧预处理的对象为抗生素制药废水二级生化处理出水,臭氧反应柱为内径10cm、高65cm的玻璃柱,废水经蠕动泵进入臭氧预处理单元,同时向反应柱内添加Ce/NZ催化剂,臭氧发生器(LCF-G/A-5型,北京山美水美环保科技有限公司)以氧气为气源,通过调节流量计以600mL·min−1的流速进入反应柱内。反应时电动搅拌器连续搅拌保证废水、臭氧和催化剂均匀混合,反应器顶端排出的尾气进入臭氧破坏器(LR-RH22型,北京山美水美环保科技有限公司)。生化处理单元主要反应装置为BAF,反应器采用内径6cm、高70cm的透明有机玻璃柱制成,内置火山岩填料,粒径3~5mm,高度50cm。反应器在设计流量为0.35L·h−1的条件下经蠕动泵完成连续进水,水力停留时间(HRT)为4h。接种污泥取自北京某污水处理厂MBR池好氧污泥,经过驯化成熟后的活性污泥浓度约为5000mg·L−1。
1.3 分析方法
COD、NH4+NH4+-N、TN、SS均采用标准方法测定;BOD5采用5日培养法测定;TOC采用TOC仪(AnalytikJenaMultiN/C2100,德国)测定;溶液pH采用pH计(OHAUSStarter3C,美国奥豪斯)测定;DO采用Thermo便携式溶氧仪测定;臭氧发生器的产量是用臭氧浓度检测仪(淄博爱迪尔公司的IDEAL2000)在线测定,水中和尾气中的臭氧浓度采用碘量法(CJ/T3028-1994)测定;DOM采用三维荧光分析仪(HITACHIF-7000型,日本)和Matlab软件分析。
2、结果与讨论
2.1 臭氧预氧化单元处理效果
单独运行臭氧反应器,分别对臭氧进气浓度和臭氧反应时间等条件进行优化,并研究稳定运行状态下各污染物指标的变化特征。
1)臭氧进气浓度对处理效果的影响。
在进水COD为262mg·L−1,催化剂用量为1g·L−1,臭氧进气量600mL·min−1,反应时间120min的条件下,控制进气臭氧质量浓度分别为10、20、30、40、50和60mg·L−1,考察不同臭氧进气浓度对污染物的去除效果,结果如图2所示。在臭氧进气浓度为10mg·L−1时,废水COD去除率仅为8.4%;随着臭氧浓度的增加,COD去除率逐渐升高。当臭氧浓度升至50mg·L−1时,COD去除率达到43%;继续增加臭氧浓度,去除率不但未出现提升,反而呈现降低趋势。这是因为反应体系中臭氧浓度较低时,臭氧直接氧化废水中的有机物,此时有机物与臭氧分子的反应活性较低,无法将有机物完全氧化,产生大量中间产物,导致COD去除率较低。随着臭氧浓度的提高,臭氧间传质驱动力增强并产生臭氧衍生的活性自由基(如·OH),对有机污染物的氧化能力增强,从而促使COD去除率不断提高;继续增加臭氧浓度,反应体系中产生大量·OH,由于羟基自由基性质活泼,相互之间可发生淬灭作用,导致反应体系内·OH浓度降低,COD去除效率降低。根据上述结果,本研究臭氧催化氧化单元臭氧进气浓度优选为50mg·L−1。
2)催化剂用量对处理效果的影响。
在进水COD为262mg·L−1,臭氧进气浓度为50mg·L−1,反应时间120min的条件下,分别控制催化剂用量为0、0.5、1、1.5、2g·L−1,考察不同催化剂用量对废水处理效果的影响,结果如图3所示。在催化剂用量为0.5g·L−1时,废水COD去除率仅为28%;随着催化剂用量的增加,COD去除率逐渐升高。当催化剂用量为1g·L−1时,废水COD去除率为43%;继续增加催化剂用量,去除效率不但未出现提升,反而呈现降低趋势。这是因为随着催化剂用量的增加,催化剂的活性位点增多,产生大量强氧化性的活性物种(如·OH),使得臭氧、有机物和催化剂的接触反应效率得到提升,从而提升了COD的去除率。但是,随着催化剂用量的增多,反应体系中·OH的浓度不断提高,过多的·OH本身会发生相互反应,如式(1)~式(4)所示,使臭氧分解为·OH的链终止反应。根据上述结果,本实验臭氧催化氧化单元催化剂用量优选为1g·L−1。
3)臭氧反应时间对处理效果的影响。
在进水平均COD为220mg·L−1,臭氧进气浓度为50mg·L−1,催化剂用量为1g·L−1,调节反应时间为30min(Ⅰ阶段)、60min(Ⅱ阶段)、120min(Ⅲ阶段)和150min(Ⅳ阶段)4种工况条件进行实验,考察不同臭氧反应时间对废水处理效果的影响,结果见图4。由图4可以看出,随着反应时间的增加,COD去除率也相应提高;30min时平均COD为178mg·L−1,平均去除率为25%,120min后平均COD降低到125mg·L−1,平均去除率为43%;继续增加反应时间,COD去除率逐渐降低,且反应时间越长臭氧投加量就越高,运行成本提高。上述结果表明,在实验进水浓度范围内,臭氧反应时间控制在120min,可使有机物反应更彻底,有利于后续BAF单元的生物降解。测定各阶段出水的B/C,结果显示:随着反应时间的增加,B/C也相应增加;120min后出水B/C为0.28,这是因为随着臭氧反应时间的增加,产生更多的·OH,废水中部分难降解的大分子有机物被氧化降解为可生物降解性较好的小分子有机物,臭氧预处理可以有效的改善废水的可生物降解性,使废水可生化性提高。根据上述结果,本实验臭氧催化氧化单元反应时间为120min较为合适。
4)不同反应体系对处理效果的影响。
在进水平均COD为220mg·L−1,臭氧进气浓度为50mg·L−1,催化剂用量为1g·L−1,反应时间为120min的条件下,考察单独臭氧氧化和臭氧催化氧化对废水处理效果的影响,结果见图5。由图5可以看出,臭氧催化氧化的平均去除率为43%,相比于单独臭氧氧化,臭氧催化氧化使COD平均去除率提高了17%。这是因为,单独臭氧氧化反应以臭氧直接氧化为主,而臭氧催化氧化反应中Ce作为催化剂的活性组分,引发臭氧分解的链反应,产生大量·OH,此时臭氧单元以间接氧化为主,·OH为主要氧化剂;由于·OH氧化能力比臭氧强,故废水COD平均去除率得以提高。
2.2 BAF单元处理效果
臭氧预处理后的出水进入BAF进行进一步的生化处理,考察BAF对废水COD、NH+4NH4+-N的去除效果,以分析臭氧催化氧化-BAF组合工艺处理制药废水的效果。
1)HRT对BAF处理效果的影响。
废水经过臭氧催化氧化后进入BAF,在进水平均COD为125mg·L−1,平均NH4+-N为12mg·L−1,气水比3∶1的条件下,考察不同水力停留时间HRT对BAF处理效果的影响,实验设定HRT分别为2.0h(Ⅰ阶段)、3.0h(Ⅱ阶段)、4.0h(Ⅲ阶段)和5.0h(Ⅳ阶段)4种工况条件,每种条件下分别运行15d,实验结果如图6所示。由图6可以看出,随着HRT的增加,COD和NH4+-N的去除率也随之增加。当HRT从2.0h增加到4.0h,COD平均去除率从32%增加到62%,NH4+-N平均去除率从11%增加到64%。继续增加HRT,废水COD和NH4+-N的去除效果均继续提升,但增幅不明显。当HRT太短时,BAF系统生物膜中的微生物没有充分吸收和降解废水中的污染物,COD去除效果较差;随着HRT的延长,污染物得到充分降解,从而COD去除效果得到改善。由于HRT在4.0h时出水COD已达到制药行业废水排放标准,且增加HRT会增加废水处理设备投资和运行成本,故本实验BAF运行的HRT优选为4.0h。
2)气水比对BAF处理效果的影响。
设定BAF的HRT为4.0h,选取气水比为2∶1(Ⅰ阶段)、3∶1(Ⅱ阶段)、4∶1(Ⅲ阶段)和5∶1(Ⅳ阶段)4种工况条件进行实验,每个条件运行15d,考察气水比对废水COD、NH4+-N去除效果的影响,结果如图7所示。由图7可以看出,随着气水比的增大,BAF对COD、NH4+-N的去除率逐渐提高。当气水比从2∶1增加到4∶1时,COD平均去除率从26%增加到62%,NH4+-N平均去除率从13%增加到64%。继续增大气水比,废水COD和NH4+-N的去除效果均继续提升,但增幅不明显。这是因为随着气水比的增加,废水中溶解氧(DO)浓度升高,通过氧在生物膜内部的传质,生物膜内的DO浓度也提高了,从而加速了生物氧化,改善了COD降解效果。当气水比过高时,曝气对填料上生物膜的冲刷加剧,不利于污染物的截留和微生物的生长繁殖,亦不利于COD和NH4+-N的去除。根据上述实验结果,BAF单元最佳气水比为4∶1。
2.3 组合工艺处理效果
根据前期实验确定的最佳条件,在进水平均COD为232mg·L−1,平均NH4+-N为12mg·L−1,催化剂用量为1g·L−1,进气臭氧浓度为50mg·L−1,水力停留时间(HRT)为4.0h,气水比为4∶1的条件下,选取单独BAF工艺(Ⅰ阶段)、臭氧反应时间为30min(Ⅱ阶段)、60min(Ⅲ阶段)和120min(Ⅳ阶段)4种工况条件进行实验,每个条件运行20d,考察单独BAF工艺和臭氧催化氧化-BAF组合工艺对制药废水的去除效果。结果如图8所示。由图8可以看出,单独BAF出水平均COD为204mg·L−1、出水平均NH4+-N为5.9mg·L−1。组合工艺出水平均COD为46mg·L−1、出水平均NH4+-N为4.1mg·L−1。组合工艺使COD的平均去除率提高了66%,NH4+-N的平均去除率提高了15%,明显优于单独BAF出水的处理效果。采用GC-MS对组合工艺进水和出水中有机污染物进行分析,结果显示,进水中含有头孢沙定、苯唑嘧啶、青霉素G等β-内酰胺酶类抗生素及其衍生物,经组合工艺处理后,这些污染物均被彻底降解去除,出水中均未检出,出水水质也可稳定达到《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)。
2.4 运行成本初步分析
采用臭氧催化氧化-BAF组合工艺处理抗生素制药废水,其运行成本主要来自臭氧预处理单元的催化剂使用、臭氧能耗和生化处理单元的能耗2个方面。臭氧投加量50mg·L−1,每克臭氧耗电量20W,每吨水处理的耗电量为1kW,电费按0.55元·(kWh)−1计,臭氧单元吨水电费为0.55元·t−1;BAF单元处理能耗按0.3元·t−1计,组合工艺运行成本约为0.85元。催化剂制备方面,200目的天然沸石价格为400元·t−1,工业级Ce(NO3)3价格约为9600元·t−1,Ce/NZ催化剂的材料成本约为1.19元·kg−1。由于制备的Ce/NZ催化剂经分离回收后可重复使用,可有效降低臭氧催化氧化处理单元的运行成本,具有较好的经济性。
3、结论
1)以Ce/NZ作催化剂,采用臭氧催化氧化法对废水进行预处理。废水平均COD为220mg·L−1,在臭氧浓度50mg·L−1、臭氧进气量600mL·min−1,催化剂用量1g·L−1和反应时间120min的条件下,臭氧催化氧化预处理可实现制药废水中COD去除率达到43%,B/C由0.12上升至0.28,废水的可生化性得到显著提高。
2)采用BAF对臭氧催化氧化单元出水进行处理,在HRT4.0h和气水比4∶1的条件下,出水平均COD达到46mg·L−1,出水平均NH4+-N达到4.1mg·L−1,出水水质稳定达到《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)。
3)与单独BAF相比,臭氧催化氧化-BAF组合工艺处理抗生素制药废水,出水COD和NH4+-N的平均去除率分别提高了66%和15%,出水水质优于单独BAF出水。组合工艺可以有效去除抗生素制药废水中难降解有机物,在制药废水处理方面具有广阔的应用前景。
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