伴随锰矿的开采、洗矿、冶炼、加工过程,产生大量的工业废渣及污水,对周围地表水体造成严重污染,甚至影响到周边土壤及地下水环境安全。
1、废水治理整体思路
锰矿地区的重金属污染废水包括矿坑废水、工业废水、现有无序堆放废渣的渗滤液以及尾砂库的排水。
对于锰矿矿坑废水,拟采用集中长效治理方式进行治理,该工程在锰矿地区建设一座废水处理厂,对锰矿地区产生的矿坑废水收集后进行集中处理。
对于现有无序堆放的废石、废渣堆产生的渗滤液和尾砂库产生的排水,应首先切断其污染>
对于涉锰企业废水,经预处理达到废水处理厂进水要求后,进入废水处理厂进行处理。
本项目处理规模为1万m3/d。
2、设计进出水水质
2.1 设计进水水质
根据原水监测数据及周边地表水检测结果,同时参考同类型废水水质,确定设计进水水质如下:Mn为550mg/L,Cd为1.0mg/L,Pb为2.0mg/L,SS为160mg/L。
2.2 出水水质
锰矿废水处理出水要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,即Mn≤2.0mg/L,Cd≤0.1mg/L,Pb≤1.0mg/L,SS≤70.0mg/L。
3、废水处理工艺方案比选
该工程处理的对象主要有SS、Mn等,选用自然氧化法和化学絮凝沉淀法两种处理方案进行比较。
3.1 方案一:以石灰曝气反应池+絮凝沉淀处理流程
污水经调节池调节水量后,进入石灰曝气反应池,由泵提升进入板框压滤机,滤液再进入絮凝沉淀池加药沉淀,经出水调节池加硫酸调节pH后出水排放。
3.2 方案二:以石灰中和+氢氧化钠反应处理流程
污水经调节池调节水质水量后,进入石灰中和池,由泵提升进入板框压滤机,滤液进入氢氧化钠反应池,再进入絮凝沉淀池,沉淀及回调pH后出水排放。
3.3 方案比选与确定
由于两种方法需要的pH值环境不同,自然曝气氧化法为9,石灰中和+氢氧化钠反应法为11,图中可以得出如pH达到9,则需要投加的石灰量为4500mg/L左右,如果要达到11,则石灰投加量要达到11000mg/L。
方案一产生的沉淀物为二氧化锰,可以直接回用在电解锰生产线上。方案二产生的沉淀物为氢氧化锰,需经过处理后才能应用。
方案一和方案二均为成熟工艺,其处理出水均能满足出水水质要求,方案二药剂投加量大,设备多,因此选择能满足设计出水要求、管理方便、运行成本相对较低的方案一作为该工程锰矿矿井废水处理推荐方案。
4、工程技术路线
该工程采用“石灰曝气反应+絮凝沉淀”处理工艺,由于本项目废水排放较稳定,且曝气反应池体积较大可以起到调节进水的作用,所以不设置调节池。另外,由于出水直接排放,可在絮凝沉淀池中进行pH回调,沉淀池出水直接排放。
综上所述,该工程处理工艺流程为:污水经收集进入曝气反应池,向池中投加石灰,出水由泵提升进入板框压滤机,滤液进入絮凝沉淀池,并调节pH值,使出水中的pH和重金属指标达标后排放。工艺流程见图2。
5、主要构筑物、设备
5.1 曝气反应池
使投加的石灰与废水锰离子能充分混合反应,并保证水中一定的含氧率,控制反应池的pH值为9-10。采用钢砼结构,停留时间8h,尺寸为78.1×11.0×5.3m,分为8格。
单格主要设备:pH计1套,自动投药系统1套,三螺杆泵2台(流量104m3/h,功率45kW),穿孔管曝气系统1套。
5.2 脱水机房
去除石灰反应池中产生的氢氧化锰以及其他沉淀物,降低后续处理构筑物的负荷,浓缩后续处理构筑物中产生污泥的体积。采用框架结构,2层,尺寸为33.5×16.2×13.0m。干泥量14850kg/d,含水率99.2%的污泥经板框脱水机脱水后,为65%~70%含水率的滤饼。
主要设备:板框脱水机8台,单台过滤面积为450㎡。
5.3 絮凝沉淀池
去除残余的游离态锰及悬浮物,保证最终出水水质。采用钢砼结构,机械絮凝池停留时间15min,分为3格,单格尺寸为3.2×3.2m,斜板沉淀池停留时间2h,表面负荷q=5.0m3/(m2?h),尺寸为15.0×13.0×4.57m。
主要设备:搅拌器3台。
5.4 鼓风机房
鼓风机将空气通过管道输送到安装在曝气池底部的空气扩散装置,向混合液中转移氧。采用框架结构,1层,尺寸为11.8×6.0×6.5m。
主要设备:鼓风机五台(Q=35m3/min,P=49kPa)
5.5 加药间
加药间为絮凝沉淀池投加药剂PAC、PAM和H2SO4,用于存放药剂及布置加药设备等。采用框架结构,1层,尺寸为14.4×7.5×4.5m。PAC加药量50mg/L,PAM加药量1.5mg/L,浓硫酸加药量300mg/L。
主要设备:隔膜计量泵4台(流量500L/h,工作压力0.5MPa),三槽式干粉泡药机1台(药液泡制量为1000L/h),螺杆泵2台(Q=1.0m3/h,工作压力0.2MPa)。
5.6 石灰池
制备和储存石灰乳,并向曝气反应池进行投加。采用钢砼结构,2座,尺寸分别为5.5×5.0×1.2m及5.5×5.0×2.0m,石灰加药量为4500mg/L。
主要设备:渣浆泵2台(流量50m3/h,工作压力0.2MPa),搅拌器2台。
6、运行效果
该工程自试运行至今,处理效果稳定,出水24h达标排放。
7、结束语
采用“石灰曝气反应+絮凝沉淀”处理工艺,对锰矿地区重金属污染废水处理效果明显。由于该工程的实施,每年将减少向地表水中排放悬浮物345.2t,Mn1740.6t,Pb5.5t,Cd5.8t。锰矿地区重金属污染废水得到治理之后,可改善锰矿地区水环境,保证当地及下游市民饮水安全,提升工业区的土地生产能力和商业价值,社会经济效益显著。(>
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